近日,中辰電纜產(chǎn)品試制又傳喜訊,在總工程師趙影和副總工程師蔣達元的帶領(lǐng)下,公司1800mm2分割導(dǎo)體一次性試制成功,為中辰產(chǎn)品提升了更大的競爭力。
近年來,隨著國家電網(wǎng)電壓等級的不斷升高,為了提高電纜的載流量,通常采用增大導(dǎo)體截面的方法,但是,由于交流系統(tǒng)中集膚效應(yīng)的存在,導(dǎo)致導(dǎo)體載流量并是不隨著截面的增大而增加,而是當導(dǎo)體直徑增大到一定程度時,集膚效應(yīng)嚴重,導(dǎo)致交流電阻明顯大于其直流電阻。為了最大限度的減輕因集膚效應(yīng)引起的導(dǎo)體交流電阻增大,有效的減小導(dǎo)體的損耗發(fā)熱,增加導(dǎo)體載流量,就要將大截面導(dǎo)體分割成彼此絕緣的幾部分即形成分割導(dǎo)體。分割導(dǎo)體制造,屬于導(dǎo)體生產(chǎn)中的高難度技術(shù),完全有別于傳統(tǒng)的圓形絞線。導(dǎo)體的緊壓程度如果控制不到位,導(dǎo)體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性受到影響,上交聯(lián)機后導(dǎo)體容易出現(xiàn)松散,而導(dǎo)體松散積聚到一定程度甚至?xí)斐蓪?dǎo)體在模芯卡住,導(dǎo)致停機,給產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品正常交付帶來極大影響。因此,分割導(dǎo)體的技術(shù)水平,直接決定著企業(yè)導(dǎo)體的制造水平。
7月12日,我公司1800mm2分割導(dǎo)體用360 mm2股塊在盤框式絞線機一次性試制成功;從股塊結(jié)構(gòu)尺寸、預(yù)扭節(jié)距、成纜模具到操作工序等,較之以往,都作了較大改進,并安排專人指導(dǎo),協(xié)調(diào)車間、設(shè)備等部門,隨時處理試制過程中可能出現(xiàn)的問題。
預(yù)扭扇形股塊的制造是制造高質(zhì)量分割導(dǎo)體的關(guān)鍵,要求緊壓后扇形緊壓系數(shù)大,精度高,絞合節(jié)距必須與預(yù)成型節(jié)距精確配合穩(wěn)定。為達到上述目的,設(shè)備動力部對盤框式絞線機和盤絞機兩臺設(shè)備在充分滿足工藝條件的基礎(chǔ)上進行了技術(shù)改造,對四段框絞機新增了三套能夠同步旋轉(zhuǎn)的預(yù)成型緊壓裝置,采用分層和多軋輥逐次緊壓的制造方法,實現(xiàn)了分層緊壓,有效的控制緊壓精度。緊壓裝置的轉(zhuǎn)動采用傳統(tǒng)的機械聯(lián)接,同步性好,預(yù)扭節(jié)距穩(wěn)定。